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方大萍鋼上半年節(jié)能降耗效益可觀
       今年上半年,方大集團(tuán)江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司認(rèn)真落實(shí)精細(xì)化管理,加大能源創(chuàng)效力度,累計(jì)噸鋼綜合能耗下降17.99kg標(biāo)煤/噸,可實(shí)現(xiàn)能源創(chuàng)效5000余萬(wàn)元。
       2016年,方大萍鋼持續(xù)緊抓能源消耗內(nèi)控管理,堅(jiān)持“堵漏、挖潛、增效”原則,圍繞能源創(chuàng)效,從嚴(yán)、從細(xì)、從實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作,在確保生產(chǎn)正常運(yùn)行的同時(shí),各項(xiàng)能耗指標(biāo)均有不同程度提升。2016年1-6月,噸鋼綜合能耗481.44kg標(biāo)煤/噸,較上年同期比較下降3.6%;噸鋼綜合電耗347.98千瓦時(shí)/噸,同比下降2.27%;鐵、鋼、材各工序能耗累計(jì)分別同比下降3.65%,2.38%,14.12%。
       從管理上要效益。各級(jí)能源歸口管理部門(mén)加大宣傳力度,提倡節(jié)約,杜絕浪費(fèi);加強(qiáng)能源監(jiān)控稽查,增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)“跑、冒、滴、漏” 檢查力度、杜絕違規(guī)用水、電、氣現(xiàn)象的發(fā)生,提高能源利用效率,做到日有檢查、周有通報(bào)。以能源使用效益最大化為原則,制定行之有效的管理制度,比如:積極推行用電量四級(jí)計(jì)量機(jī)制,抓好錯(cuò)峰用電日動(dòng)態(tài)跟蹤,為做好避峰用電和降電耗工作奠定基礎(chǔ)。用電大戶軋鋼廠,一方面通過(guò)降低設(shè)備故障,減少軋機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)間,降低電耗;另一方面,采取“集中滿負(fù)荷生產(chǎn)和集中檢機(jī)”方式,提高作業(yè)率,減少不飽和生產(chǎn)造成的能源浪費(fèi)。
       從技術(shù)應(yīng)用上要效益。鼓勵(lì)技術(shù)革新,大力推行設(shè)備節(jié)能改造,通過(guò)設(shè)備聯(lián)鎖控制、自動(dòng)控制改造、變頻改造、變壓器改造等方式達(dá)到節(jié)能效果。同時(shí),持續(xù)增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目投入,積極淘汰技術(shù)含量低、能耗高的老舊設(shè)備。例如,不斷增加自發(fā)電設(shè)備投入,加大對(duì)煤氣、蒸汽、余熱等能源的回收與二次利用,提高能源回收率,自發(fā)電比例持續(xù)提高,在創(chuàng)造效益的同時(shí),減少了污染物排放,實(shí)現(xiàn)雙贏。2016年6月,方大萍鋼所屬九江鋼鐵投資2800多萬(wàn)元,歷經(jīng)半年時(shí)間建設(shè)的6MW飽和蒸汽發(fā)電站發(fā)電機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電。該發(fā)電機(jī)組預(yù)計(jì)年創(chuàng)效可達(dá)2500多萬(wàn)元,按每度電價(jià)折合標(biāo)煤計(jì)算,一年可節(jié)約標(biāo)煤近5000噸。
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